電液伺服臥式拉力試驗(yàn)機(jī)作為一種重要的材料測試設(shè)備,廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造、建筑工程等領(lǐng)域。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,由于多種因素的影響,試驗(yàn)機(jī)的測試精度往往難以滿足高精度測試的要求。因此,研究試驗(yàn)機(jī)的精度提升與誤差補(bǔ)償方法具有重要的理論意義和實(shí)用價值。
一、工作原理
電液伺服臥式拉力試驗(yàn)機(jī)主要由加載系統(tǒng)、測量系統(tǒng)和控制系統(tǒng)三部分組成。加載系統(tǒng)采用電液伺服閥控制液壓缸的動作,實(shí)現(xiàn)對試樣的拉伸加載;測量系統(tǒng)通過力傳感器和位移傳感器實(shí)時監(jiān)測試驗(yàn)過程中的力和位移變化;控制系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定值和測量值的偏差,調(diào)節(jié)伺服閥的開度,實(shí)現(xiàn)對試驗(yàn)過程的精確控制。
試驗(yàn)機(jī)的工作過程可以描述為:控制系統(tǒng)根據(jù)試驗(yàn)要求設(shè)定加載曲線,通過伺服閥控制液壓缸的動作,對試樣施加拉伸力。力傳感器和位移傳感器實(shí)時采集試驗(yàn)過程中的力和位移信號,反饋給控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)比較設(shè)定值與反饋值,計(jì)算出控制量并輸出給伺服閥,形成一個閉環(huán)控制系統(tǒng),確保試驗(yàn)過程按照設(shè)定的加載曲線進(jìn)行。
二、影響試驗(yàn)機(jī)精度的主要因素
影響試驗(yàn)機(jī)測試精度的因素主要包括以下幾個方面:
1.傳感器誤差:力傳感器和位移傳感器的非線性、滯后、溫度漂移等特性會直接影響測量精度。特別是長期使用后,傳感器性能可能發(fā)生退化,導(dǎo)致測量誤差增大。
2.控制系統(tǒng)誤差:伺服閥的非線性特性、控制算法的局限性以及采樣和計(jì)算延遲等因素都會影響控制精度。此外,液壓系統(tǒng)的壓力波動和泄漏也會對控制性能產(chǎn)生不利影響。
3.機(jī)械結(jié)構(gòu)誤差:試驗(yàn)機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)剛性不足、導(dǎo)向機(jī)構(gòu)摩擦不均勻、連接部件間隙等因素都會引入額外的測量誤差。特別是在大載荷條件下,機(jī)械結(jié)構(gòu)的彈性變形會顯著影響測試結(jié)果。
4.環(huán)境因素:溫度變化、振動干擾等環(huán)境因素也會對試驗(yàn)機(jī)的測試精度產(chǎn)生影響。溫度變化可能導(dǎo)致傳感器零漂和液壓油粘度變化,而振動干擾則可能影響傳感器的測量穩(wěn)定性。
三、精度提升與誤差補(bǔ)償方法
針對上述影響因素,本文提出以下精度提升與誤差補(bǔ)償方法:
1.傳感器優(yōu)化與校準(zhǔn):選用高精度、低溫漂的力傳感器和位移傳感器,并定期進(jìn)行校準(zhǔn)。采用多點(diǎn)校準(zhǔn)法建立傳感器的非線性補(bǔ)償模型,通過軟件算法實(shí)時補(bǔ)償傳感器的非線性誤差。此外,對傳感器進(jìn)行溫度補(bǔ)償,減少溫度變化對測量精度的影響。
2.控制系統(tǒng)改進(jìn):采用先進(jìn)的控制算法,如模糊PID控制、自適應(yīng)控制等,提高系統(tǒng)的控制精度和響應(yīng)速度。優(yōu)化伺服閥的控制策略,補(bǔ)償其非線性特性。同時,提高采樣頻率和計(jì)算速度,減少控制延遲。
3.機(jī)械結(jié)構(gòu)優(yōu)化:增強(qiáng)試驗(yàn)機(jī)的主體結(jié)構(gòu)剛性,減少彈性變形對測量結(jié)果的影響。優(yōu)化導(dǎo)向機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),降低摩擦力的不均勻性。采用預(yù)緊措施消除連接部件的間隙,提高傳動精度。
4.實(shí)時誤差補(bǔ)償:建立試驗(yàn)機(jī)的誤差模型,基于實(shí)時測量數(shù)據(jù)對測試結(jié)果進(jìn)行動態(tài)補(bǔ)償。利用參考傳感器或標(biāo)準(zhǔn)試樣進(jìn)行在線校準(zhǔn),實(shí)時修正系統(tǒng)誤差。此外,采用數(shù)字濾波技術(shù)抑制測量噪聲,提高信號質(zhì)量。
四、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與結(jié)果分析
為驗(yàn)證所提方法的有效性,在某型號電液伺服臥式拉力試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。實(shí)驗(yàn)選用標(biāo)準(zhǔn)力值傳感器和位移傳感器作為參考,對比試驗(yàn)機(jī)在采用誤差補(bǔ)償方法前后的測量結(jié)果。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用誤差補(bǔ)償方法后,試驗(yàn)機(jī)的力值測量誤差從原來的±1.2%降低到±0.5%以內(nèi),位移測量誤差從原來的±0.5%降低到±0.2%以內(nèi)。特別是在大載荷條件下,由于補(bǔ)償了機(jī)械結(jié)構(gòu)的彈性變形,力值測量精度得到顯著提高。此外,控制系統(tǒng)的響應(yīng)速度和穩(wěn)定性也有明顯改善,能夠更準(zhǔn)確地跟蹤設(shè)定的加載曲線。